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2020

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制冷壓縮機常見故障和排除方法

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壓縮機是制冷系統(tǒng)的心臟,它從吸氣管吸入低溫低壓的制冷劑氣體,通過電機運轉帶動活塞對其進行壓縮后,向排氣管排出高溫高壓的制冷劑液體,為制冷循環(huán)提供動力,從而實現(xiàn)壓縮-冷凝-膨脹-蒸發(fā)(吸熱)的制冷循環(huán)。 
    現(xiàn)在讓我們來看一下壓縮機常見故障和排除方法: 
    一、壓縮機在運轉中突然停機: 
    1.造成壓縮機在運轉中突然停機的原因有: 
    (1)吸氣壓力過低,低于壓力繼電器的低壓下限值; 
    (2)排氣壓力過高,引起高壓繼電器動作斷電; 
    (3)油壓過低,油壓繼電器動作繼電; 
    (4)電動機過載,熱繼電器動作繼電; 
    2.壓縮機在運轉中突然停機的排除方法: 
    (1)檢查原因,屬于管道堵塞的要暢通管道,如系統(tǒng)制冷劑不足就補充; 
    (2)檢查冷凝器的冷卻量或冷卻風量; 
    (3)檢查輸油系統(tǒng)管道和油泵; 
    (4)檢查電源電壓是否偏低或冷負荷過大; 
    二、排氣壓縮過高 
    1.排氣壓縮過高的原因有: 
    (1)水冷冷凝器冷卻水量不足或風冷冷凝器的冷卻風量不足; 
    (2)冷凝器管簇表面水垢過厚或油污太厚,造成散熱困難; 
    (3)制冷系統(tǒng)內(nèi)有空氣; 
    (4)制冷劑灌注過多; 
    (5)排氣管道中閥門發(fā)生故障,造成壓力過高; 
    2.排氣壓縮過高的排除方法: 
    (1)檢查不閥是否全開、加大供水或檢查電動機電壓,轉速,傳動皮帶是否過松; 
    (2)清洗水垢,刷洗油污,使冷凝器管簇表面清潔干凈; 
    (3)放掉空氣; 
    (4)排出多余的制冷劑; 
    (5)檢查修正閥門; 
    三、壓縮機的濕沖程 
    1.造成壓縮機的濕沖程原因有: 
    (1)熱力膨脹閥失靈,開啟度過大; 
    (2)電磁閥失靈,停機后大量制冷劑進入蒸發(fā)排管,再次開機時進入壓縮機;
    (3)系統(tǒng)灌注制冷劑量過多; 
    (4)熱力膨脹閥的感溫包松動未綁扎,致使熱力膨脹閥開啟度增大; 
    2.壓縮機的濕沖程的排除方法: 
    (1)關閉供液閥,檢修熱力膨脹閥; 
    (2)檢修電磁閥; 
    (3)放出多余的制冷劑; 
    (4)檢查感溫包的綁扎情況; 
    四、壓縮機卡死 
    1.壓縮機卡死的原因有: 
    (1)潤滑油中有臟污雜質; 
    (2)油泵輸油管阻塞,使氣缸缺油活塞卡死; 
    (3)油泵主齒輪插入曲柄中的柄銷扭斷,致使油系統(tǒng)斷油; 
    2.壓縮機卡死的排除方法: 
    (1)更換新的潤滑油; 
    (2)檢修油泵管路; 
    (3)檢修更換油泵主齒輪軸; 
    五、氣缸中有異聲 
    1.氣缸中有異聲的原因有: 
    (1)氣缸中死點余隙過?。?nbsp;
    (2)活塞銷與連桿大小襯套間隙過大; 
    (3)閥片斷裂; 
    (4)曲軸曲拐或連桿大頭潑油所產(chǎn)生的油液擊聲; 
    2.氣缸中有異聲 
    (1)調整加厚氣缸墊片; 
    (2)更換活塞銷或襯套; 
    (3)立即停機更換閥片; 
    (4)短時間不必停機,如長達幾分鐘后要停機檢查; 
    六、曲軸箱中有聲 
    1.曲軸箱中有聲的原因有: 
    (1)連桿螺母松動; 
    (2)連桿大頭軸瓦間隙過大; 
    2.曲軸箱中有聲的排除方法: 
    (1)停機重新緊固; 
    (2)更換瓦片; 
    七、壓縮機啟動不起來 
    1.壓縮機啟動不起來的原因有: 
    (1)電源斷電保險絲接觸不良、燒斷;
    (2)啟動器的立接觸點接觸不良; 
    (3)溫度控制器失調或發(fā)生故障; 
    (4)壓力繼電器的調定不適; 
    2.壓縮機啟動不起來的排除方法: 
    (1)檢查電源、保險絲; 
    (2)檢查啟動器,用紗布擦凈觸點; 
    (3)檢查溫度指示位置,檢查各元件; 
    (4)檢查壓力繼電器各元件或調定值; 
    八、壓縮機制冷量不足 
    1.壓縮機制冷量不足的原因有: 
    (1)活塞環(huán)磨損或活塞與氣缸間隙因磨損而過大; 
    2.壓縮機制冷量不足的排除方法: 
    (1)更換新活塞環(huán)或檢修換新部件; 
    九、壓縮機與電動機聯(lián)軸器有雜聲 
    1.壓縮機與電動機聯(lián)軸器有雜聲的原因有: 
    (1)壓縮機與電動機聯(lián)軸器配合不當; 
    (2)聯(lián)軸器的鍵和鍵槽配合不當; 
    (3)聯(lián)軸器的彈性圈松動或損壞; 
    (4)皮帶過松; 
    (5)聯(lián)軸器內(nèi)孔與軸配合松動; 
    2.壓縮機與電動機聯(lián)軸器有雜聲的排除方法 
    (1)按正確裝配要求重新裝配; 
    (2)調整鍵與鍵槽的配合,換新鍵; 
    (3)緊固彈性圈或換新件; 
    (4)調整拉緊皮帶; 
    (5)調整裝緊聯(lián)軸器。

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